某石化生产废水,因高余氯冲击导致SBR池硝化菌活性下降, 氨氮无法去除,依赖次氯酸钠维持排放标准,运行成本激增。
项目背景
某石化生产废水,因高余氯冲击导致SBR池硝化菌活性下降,氨氮无法去除,依赖次氯酸钠维持排放标准,运行成本激增。
核心问题
・ 硝化系统崩溃:余氯冲击致硝化菌死亡,氨氮去除失效。
・ 运行成本高:次氯酸钠用量增加,药剂及电耗成本上涨。
・ 工艺不稳定:SBR池氨氮波动,难以持续达标。
解决方案
・ 精准补菌:投加高效硝化菌种(PJ-N500),快速重建硝化系统。
・ 工艺优化:调整曝气时间、控制溶解氧(2.5-4.5mg/L)等措施。
显著成果
・ 氨氮达标:SBR池氨氮从14.77mg/L降至0.86mg/L,且稳定在1mg/L以下。
・ 成本降低:次氯酸钠用量大幅减少,工艺稳定性提升。
・ 系统恢复:硝化菌扩散至全部SBR池,确保长期稳定运行。
・ 关键数据对比:
指标 | 调试前(9月) | 调试后(10月) |
SBR池氨氮 | 14.77 mg/L | 0.86 mg/L |
SBR池总氮 | 15.1 mg/L | ≤3.2 mg/L |